长平公司认真落实集团公司“培育和发展新质生产力,提高企业核心竞争力”要求,从煤质管理入手,把科技创新这个“关键变量”融入安全生产各环节,持续推进自动化、智能化建设,通过发展新质生产力助推企业高质量发展。
据了解,块煤是商品煤标末调节灰分、掺配的主要原料,对矿井稳定标末灰分、提高商品煤产率有着重要作用,但在配煤过程中,程控司机无法远程监控配煤,仅由操作人员现场调节破碎量大小、块煤破碎量、掺配量等过程,不仅极易造成灰分不稳定、波动大,还存在掺配不准确,对煤质造成一定影响。
长平公司针对矿井发展过程中遇到的问题,持续加大科技创新力度,成立技术攻关小组,制定改造方案,迅速开展改造工作。短短一个月时间,完成远程精准配煤控制系统改造,通过敷设控制电缆,采集破碎机运行电流、705皮带秤瞬时量和累积量、705皮带变频器运行频率的准确数据,为控制块煤掺配量提供依据;在PLC柜内加装交换机、双模光纤收发器,依托工业环网,打通洗煤厂控制室与破碎楼控制系统的连接,实现对705皮带运行频率和破碎楼控制系统的远程操作;编写PLC程序,把705皮带带速由操作人员调节转为PLC远程控制,程控司机根据灰分数值实时调节块煤破碎量,精准控制合理范围。
远程精准配煤控制系统改造投入使用后,不仅实现了程控室山下系统上位机对破碎下GEPLC的下位机数据的远程读取、写入,破碎楼机电设备的运行状态、运行电流、掺配瞬时量、累积量的远程读取,还实现了对705皮带的带煤量(带煤速度)的远程PID调节控制,程控室对块煤掺配相关数据和掺配全过程的实时掌握,提高了配煤率,确保煤质达标。