长平公司紧紧抓住科技创新这个“关键变量”,积极采用新工艺、新技术、新装备,不断提高矿井瓦斯治理水平,助力企业安全高效发展。
随着长平公司采掘作业逐步向西部延伸,出现煤层埋深增大、煤质松软低透情况,瓦斯治理难度加大,井下打钻作业点数量增加。公司原有防喷孔装置多为铁质材料,重量大、成本高,钻杆为钢质材料,在瓦斯抽放作业时可能产生静电、火花,存在安全隐患。
为了解决这一问题,长平公司引入PE材质防喷孔装置,并结合井下现场实际情况进行技术改造。据悉,新型防喷孔装置采用注塑和热熔焊接工艺制成,由腔体、直筒两大部分组成,原材料为聚乙烯管,腔体连接处改为法兰连接,适用于矿井本煤层和穿层孔钻孔,在本煤层ɸ160护孔管工艺施工时使用。腔体内部有4层密封胶圈,可以根据钻杆的直径选用不同型号的胶圈,增强了装置的密封性能。此外,技术人员还对装置易磨损部位进行了加厚处理,增强了装置的坚固性和耐磨性。钻进施工时,孔内瓦斯通过负压管全部被抽放系统抽入,有效防止打钻过程中孔口瓦斯异常涌出,保证现场作业人员安全。
新型防喷孔装置在长平公司井下53041和53042巷投入使用后,孔口瓦斯浓度最大值仅为0.48%。装置使用的聚乙烯管材料具有阻燃、抗静电特性,避免了静电和火花产生,其良好的密封性能起到降尘作用,改善作业环境。新型防喷孔装置不仅可以在底抽巷钻孔和本煤层钻孔施工时使用,还可以在掘进工作面迎头及采面施工卸压孔、排放孔时使用,具有较大的推广价值。