近日,长治中能煤业洗煤厂调整煤泥水处理系统,优化回收工艺,对重介备用尾煤压滤入料车间523扫地泵出料管道进行了改造,提高了煤泥回收效率。
在重介系统生产遇到井下过断层或陷落柱时,会导致入洗原煤煤质发生较大变化,系统中高灰细泥物、煤泥含量会显著增加,对煤泥水系统、循环水系统造成破坏,煤泥回收率降低50%左右。为满足生产需要,保证产品质量达标和煤泥水系统的正规循环,需及时启用备用煤泥水回收系统提高煤泥水处理速度。由于备用煤泥水入料桶与原系统中入料桶不在一个车间内,浓缩机司机在打料时,同时兼顾两个入料桶的液位情况较为困难,还可能会因入料桶溢料造成环境污染,为此,该公司洗煤厂决定进行技术改造。
该公司检修人员经过研究,保留新尾煤压滤车间523泵出料管垂直段,将联通备用煤泥水回收520桶内的水平段管路切割,并调转180度,一端与浓缩车间508桶相连,另一端与523泵原有出料管垂直段相连,形成出料回路。改造后,当520桶出现溢料情况,溢出的煤泥水便可通过523扫地泵直接抽入508桶,随后打至压滤机进行回收,减少了工艺环节,提高了煤泥水回收率,同时也有效避免了煤泥水外溢事故。