近日,寺河矿选煤厂新型绞车的研究与应用项目,荣获晋能控股集团“五小”成果一等奖。该创新项目优化了皮带更换流程,提升了检修工作效率。
带式输送机因其结构紧凑、运行可靠、维护便捷等诸多优点,被广泛运用在煤矿安全生产工作中。针对长度小于50米的带式输送机,选煤厂过去一直采用人工拖拽的方式来更换旧皮带和安装新皮带,不仅参与人数多,而且职工劳动强度大。同时,由于人力操作的局限性和不稳定性,皮带的更换往往周期长、效率低,严重影响了生产的连续性、稳定性和安全性。
为解决上述问题,寺河矿选煤厂技术团队自主研发了无极变频绞车,缩短了更换时间,大大减少了人力投入。然而,在更换过程中,需多次松绳以匹配旧皮带拖出距离,导致检修人员等待时间增加,效率提升不明显。
为了进一步优化流程,提升效率,该技术团队对绞车进行了二代升级改造。新型绞车通过在原有绞车卷筒上焊接自制挡板的方式,把原有绞车卷筒“一分为二”,将两盘钢丝绳“一正一反”缠绕在绞车卷筒上,实现了收、松钢丝绳同时进行,有效解决了松绳等待的问题,使检修人员能够连续作业,无需中断等待,大幅提升了皮带更换的整体效率。同时,配套安装的滑轮系统也确保了操作的安全性,避免了交叉作业的风险。
此次改造的成本主要集中在直径约400mm的10#普通铁板上,成本仅为500元左右。通过改造,以更换选煤厂2003皮带为例,每更换100米皮带,就可以节省0.5小时检修时间,可产生经济效益近50万元。
该新型绞车凭借其独特的设计与良好的性能,不仅在中小型带式输送机皮带的更换作业中脱颖而出,更在应对大型带式输送机皮带的更换挑战时游刃有余,其适应性和灵活性,确保了无论是何种规模的皮带更换,均能高效、安全实现,在带式输送机维护领域具有广泛应用价值。