长平公司紧紧围绕集团公司“强化经营管理,提升效率效益”要求,将降低成本作为提升效益的制胜法宝,通过设备定损、修旧利废、科技创新强力推进全员降本增效,为企业内涵式高质量发展蓄势赋能。
聚焦设备定损 练好“定损内功”
为将降本增效工作落到实处,该公司把定损工作当成“一把手”工程来抓,专门成立物资修理定损委员会,由党委书记、董事长任主任,全面负责公司的物资修理定损工作,健全完善《物资修理定损管理制度(试行)》,扩大定损范围,将常规设备、综采设备、综掘设备纳入其中,由各单位专业人员组成定损专家库,对设备损坏处进行拍照留存,分析损坏原因,确定损坏责任,属于使用单位责任的,出具定损分析报告,由定损委员会人员出具罚款单,属于自主修理项目的由大师工作室和王台科工贸进行修理,执行原修理程序,经定损委员会鉴定能自主修理的不进行委外修理。
聚焦回收复用 练好“修旧内功”
该公司将修旧利废作为降本增效的重要环节,牢固树立“一切成本皆可降”的理念,坚持“能用不换、能修不买”原则,严格按照能修理的绝不换新,能回收的绝不浪费的标准执行,将修旧利废作为降低运行成本的有力举措之一,充分利用大师工作室和物资管理中心的专业和技术优势,定期到物资回收站回收可以维修的设备及配件,深度挖掘废旧物资的潜在价值。对每一颗螺丝,每一块边角料,每一个旧阀门,每一台旧设备,通过维修让这些“二手”材料备件产生二次利用价值,做到物尽其用、减少浪费,切实提高资源利用率,实现降本增效。迄今为止,公司修复的设备数不胜数,一盏盏LED灯、照明综保、馈电开关、采煤机遥控器、各类开关保护、各类电子插件在他们的手中“重获新生”,为矿井节约修理成本上百万元。
聚焦科技创新 练好“技术内功”
该公司力求以最小投入换取最大的产出,降低投资和运营成本,推进全员、全体系、全过程降本,聚焦科技创新、技术改造,针对工作面刮板输送机负荷过大,发生卡堵现象时,需要多次调整方向,极易损坏二极管的情况,根据现场实际设计电路图,通过增设正反向两个二极管和拨动按钮,控制远方电机的运转方向,实现二极管的导通与断路,为企业节约成本10万余元。针对井下WJ-4FB防爆铲车的变矩器滤清器使用周期短,维修成本高,影响运输效率的问题,通过现场调研,制定出该车型变矩器滤清器的优化方案,并对其进行优化革新,有效降低了铲车变矩器滤清器的损坏率,在节省修理费用20万余元的同时,提高了运输效率。