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“晋控装备盾一号”始发首月进尺308米!


刷新装备制造集团岩巷大巷单巷月掘进进尺最高纪录

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日期:2024-12-06

来源:晋能控股集团网站

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  12月1日,赵庄煤业公司井下工作面传来好消息,“晋控装备盾一号”始发首月进尺突破308米,刷新装备制造集团岩巷大巷单巷月掘进进尺最高纪录,为矿井提升单进水平,实现采掘接续平稳有序提供有力保障。

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  “晋控装备盾一号”是全省首台直径6.53米矿用盾构机,也是装备制造集团首台矿用敞开式TBM,施工于公司西翼北辅运巷。该设备的投用是赵庄煤业公司破解岩巷提效难题的重大尝试,也是新质生产力助推矿井高质量发展的具体体现。

  “一个月干出一个季度的活儿!”生产技术部相关负责人介绍道,“在同样的地质条件下施工,原有掘进机平均日进尺仅为3.3米,而‘晋控装备盾一号’始发后,日进尺稳步提升,最高突破15米,这在以前是想都不敢想的事。”

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  为确保“晋控装备盾一号”高效掘进,迅速跨越新设备、新队伍、新技术、新工艺应用的磨合阶段,装备制造集团深入现场调研指导,同时,赵庄煤业公司成立以董事长、党委书记为组长的TBM掘进提效工作领导组,明确各业务部室、职能部门职责,强化各专业之间的协同配合,并建立专人负责、专班推进、专项督查的工作机制,对TBM实行全过程管控,举全公司之力为“晋控装备盾一号”提供坚实保障。

  赵庄煤业公司结合地质条件及设备运行状况,将TBM掘进协调会从每周一次改为每天一次,专项研讨设备的运行情况、现场地质条件变化情况及运行过程中发现的问题;坚持清单化管理、项目化推进,制定《重点事项落实情况》统计表,对各项重点工作任务、落实人员、完成时间、完成情况做到日整理、周总结,并通过“定期更新汇总+不定期现场办公”相结合的方式,确保各类问题及时解决。

  “我们在每天专项研讨的基础上,每日梳理汇总设备试运行进展,乐鱼在线记录掘进工序、时间、遇到的问题及解决方案,并组织厂家、施工队组及相关单位人员进行研讨分析,通过每周一汇总、每月一总结,有效克服了因掌面岩性变化、TBM顶板塌顶,造成的支护作业时间较长、撑靴踩踏后易片帮等问题,为提升掘进效率奠定基础。”副总工程师祁雨鹏介绍道。

  该公司以提升支护效率为重点,进一步优化“分区支护”工艺,将现场划分为3个支护区域,按照“一区钻机负责支护顶部,二区钻机负责帮部,三区钻机负责补强支护”的原则,提升各钻机使用效率,实现掘支一体,并为每名钻机司机配备支护工器具,每个支护区域配备张拉泵、扭矩倍增器,使支护效率较始发初期提升50%。

  该公司从相关业务部门抽选12名经验丰富的人员组成专班,采取“三八制”不间断现场跟班,对各类疑难问题及时制定措施,优化、提升掘进工艺;首次试验无线瓦斯探头,避免传统瓦斯探头定期延伸数据线,提升工作效率;针对盾体距离主控室距离较远这一情况,为现场配备十余部防爆对讲机、安装传话器,便于现场沟通协调;坚持正负激励相结合,制定《TBM掘进提效考核办法》,将TBM掘进提效工作分为基础磨合、效率提升、高效稳定三个阶段,乐鱼在线列出各阶段时间期限、任务要求、进尺目标及奖励标准,全力保障“晋控装备盾一号”安全高效运行,努力打造装备制造集团TBM高效掘进标杆示范工程。

( 作者:陈鑫 张伟宇 责编:葛文璐 )