王淑军,2018年7月加入装备制造集团华昱公司,担任原料储运车间检修班长,他在钳工与焊工岗位工作了三十多年,完成多项技术改造,曾在2020年获得国家知识产权颁发的专利证书,2021年登上装备制造集团三季度“榜样人物”,被人称为生产线上的“设备医生”。
“钻地鼠”
2018年,正值华昱公司系统开车的关键时期,在人员紧缺、工作强度大、实战经验欠缺的情况下,王淑军扛起了原料储运车间检修班的大旗。刚来到华昱公司他就遇到了一项重大技改任务——筛破一体机改造。在充分了解设备运行情况后,他提出加旁路系统,改为两个供煤路线并实现自由切换的改进方案,经过紧锣密鼓筹备后,这项改造顺利投运,还延长了设备寿命,每年还可为公司节约82.3万元成本,就连供货厂家都对设备长周期运行感到震惊。
参加工作这么多年来,王淑军“爬遍了”华昱公司地下给煤机、原料库、堆取料机平台等每个地方,在脑子里熟记了原料储运四十余台设备的参数,干部职工们笑称他为“钻地鼠”“活地图”。王淑军虽不善言辞,但做事麻利,原料储运大大小小检修在他手里,不像是工作更像是功夫,卸卡口、上扳手、拧螺丝,工具上下翻飞、得心应手。
“活裁缝”
“王淑军,你这小脑瓜不能想想办法,发明个什么工具,让我们换托辊轻松些,不用每次起吊皮带,耗时费力的?”工艺班班长老范开玩笑的说到。原本只是玩笑的一句话,王淑军较真了,利用业余时间自制了“上、下托辊更换工具”,使原来需要四五个人几小时的工作量缩减为两人几分钟完成。他针对二道犁存在的问题,利用废旧材料自制了平衡装置,提高了犁刀板的使用寿命,并消除了划伤皮带的风险。此外,针对皮带下托辊粘煤的问题,他借鉴辘轳井的原理,自制了“笼空托辊”,得到了广泛应用。
五六年下来,王淑军作为机械设备的“活裁缝”,成功完成了多项技术改造,例如溜槽内部看不见、堵卡难疏通的问题,他增开了“观察检修孔”,并加装了安全检查平台,提高了作业安全性;针对溜槽底板磨损快的问题,他改为“挂板”设计,减少了检修班职工的安全风险;他还改进了溜槽内部结构和润滑油箱,降低了煤流冲刷强度,节约了油脂费用,使设备趋于稳定运行,工作环境得到提升。
“活图纸”
“弟兄们,今天学习下料画线,主要用于15#皮带机头溜槽内部底版挂板使用,把握好下料尺寸,螺丝眼距等主要参数,一定要横平竖直。”王淑军喊到。
“师傅,溜槽里面铺贴用又看不见,尺寸多了不行,少点也不影响啥吧?”“螺丝眼距需要那么精确吧,不行就再割个孔吧?”李冬冬问到。
“尺寸小些,确实不影响这次使用,但是只有每次严格要求自己,尺寸才能下的一次比一次精确。螺丝眼距确实不能太多,割的多,漏点就会越来越多,大家多量多画,把握不准的一定要问,不能有一丝马虎!谁要学不下来,下了班就不要回,继续练,不管多长时间,我都陪着你们!”王淑军从班前会对青工们轮流指导操作方法、给学习有困难的班员“开小灶”,到将自己总结的《检修常识50则》对班组成员逐一手把手传授;从帮助职工学习设备零配件快速记忆,到以现场故障为案例,为大家讲述隐患的超前判断,王淑军事无巨细,处处为青工们精心指导勤做示范,班组里的小伙子们也就学习劲头十足,慢慢地一个个出徒,都成了原料储运检修的行家里手。